装备制造集团金石公司气化车间以小技改为突破口,解决制约企业安全发展、绿色发展的难题,保障生产系统安全平稳长周期运行,守牢安全、环保“红线”。
废旧物资利用,让灰尘不再飞扬。加压气化炉取灰口设置在一楼厂房内,取灰时,细碎的粉末飘浮在空中,一不小心就会吸入口鼻中,影响工作人员身体健康。为改善工作环境,车间检修人员利用废旧钢板,焊接制作了4个密闭收集箱,并设置了配套的清灰门,有效解决了扬尘问题。
增设蒸汽通道,风机房干燥起来。加压气化一期风机房夹套、废锅排污收集箱原设计顶盖密封不严,放空管线直径小,排放时内部蒸汽扩散到屋内,对风机操作柜和电机造成了影响。车间工作人员经过现场勘测比量,增加了一条dn150排放管线,拓宽蒸汽流通通道,有效减少室内蒸汽留存,避免了空气湿度过大造成电器短路。
设备底部改造,煤泥排放不再难。煤气水分离工段油分离器由于长时间对煤气水进行除油循环处理,设备底部淤泥较多。这些煤泥排放进入焦油污水槽,容易造成焦油污水泵堵塞,且后续清理困难。为解决这一问题,车间工作人员在设备底部增加了一条排放管线,将煤泥直接引至板框压滤机进行再处理,既避免了焦油污水泵堵塞,又实现了煤泥回收再利用。